龙安泰环保 | 请查收某石化企业脱硫废水处理工艺
脱硫废水具有高盐、高COD、高氨氮、高硫化物的特点,处理难度大,是众多企业共同面临的难题。目前,石化行业在石油裂解过程中会产生含有二氧化硫、氨气、硫化氢等污染物的废气,此废气普遍采用喷淋吸收,吸收尾气后的废水达到一定浓度后,需要排放,这部分排放的废水成为脱硫废水。
石化企业的脱硫废水往往排入综合污水处理站处理,污水站的其他废水与脱硫废水混合,将脱硫废水的COD、氨氮、硫化物、总盐等浓度稀释,使污水站的生化工艺不至于崩溃。
但实际运行中,污水站的废水量往往不足以将脱硫废水的COD、氨氮、硫化物等指标稀释至合理水平,造成污水站生化处理工段硫化物浓度过高(≥50mg/L) 而对生化造成抑制作用,生化工段COD和氨氮负荷过大,出水难以稳定达标。
聚焦工业废水,提供高价值解决方案和关键装备
多年来,龙安泰环保不断吸取经验,系统总结,形成了一套专业处理各类工业废水的高价值水处理解决方案,为客户提供包含“项目咨询、水质分析、方案设计、项目建设、设备生产、水务运营”等一系列水处理服务。同时,通过深度挖掘工业废水处理升级改造的痛点、水质情况、关键需求,重塑完整地针对该类废水的解决方案,某石化企业脱硫废水处理项目便是典型案例之一。
某石化企业脱硫废水处理项目
石化企业脱硫废水排放量约500m3/d,排入公司污水站与其他污水混合稀释后,通过生化工艺处理。但是由于脱硫污水的COD、氨氮、硫化物的浓度高分别高达:3000mg/l、800mg/l、500mg/l,经过与污水站的其他废水混合稀释后,仍对污水站有较大的不利影响,特别是硫化物浓度过高,对生化系统产生抑制;氨氮浓度高,造成系统氨氮负荷过高。污水站运行不稳定,污泥活性差,难以稳定达标排放。
龙安泰环保高度重视本项目,开展专题研究,成立脱硫废水处理专题项目组,专门研究设计该废水项目的处理工艺。我公司将脱硫废水取样化验,并针对性地开展了大量的实验,最终确定了以 “微通道多元催化氧化”为核心的处理工艺。实际运行结果表明,微通道多元催化氧化设备出水COD≤400mg/L,NH4-N≤100mg/L,硫化物≤5mg/L,系统运行近一年,出水指标稳定,大大改善了污水站的运行状况。
“微通道多元催化氧化”工艺助力脱硫污水处理
该脱硫废水COD、氨氮、硫化物、总盐浓度高,常规生化工艺无法直接处理,只能与其他废水混合稀释后再进入生化系统,但往往仍会对生化系统造成冲击,使污水站运行状况变差。采用“微通道多元催化氧化”的处理工艺,直接大幅度降低脱硫废水中的COD、氨氮、硫化物浓度,降低对污水站的冲击,保证污水站健康运行,使排水稳定达标。
技术优势
微通道多元催化氧化技术是采用先进的低压电路及型稳催化电极,直接和间接作用于废水中的有机物,并采用专用催化阳极,对有机物氧化能力强、反应速度快。微通道多元催化氧化处理废水时不仅其氧化还原作用,还具有其他多种综合处理作用。
其功能主要体现在以下两个方面:
①氧化作用:除了废水中污染物直接被氧化外,水中的OH-能生成新生态[O],对水中的污染物进行氧化;
② 还原作用:除了阴极板的直接还原作用外,在阴极还有H+放电产生[H],它具有很强的还原性,对废水脱色效果去除较好;
稳定运行,成为国内工业水处理领先工艺
项目运行一年以来,污水处理量500吨/日,运行成本合理、出水稳定达标、膜系统运行平稳、生产环境友好,实现了污水的减量化、无害化、稳定化和资源化。通过管理不断提升,已经成为脱硫废水处理工艺中处理规模较大、连续运行时间较长、直接运行成本较低的项目,完全实现了预期目标。